料层厚立磨振动大

立磨研磨压力

研磨压力波动大,给定,反馈磨机电流高且波动大,A电流曲线为锯齿型,与研磨压力曲线波动基本一致。料层厚度挡料圈高度入磨物料粒度总体偏大,个别粒度有是否料层不稳我部体上认为是研磨压力不稳,从而造成了料层不稳,进而是电流的大波动!继续支持没话说楼。宇部立磨和盾石机械研发的立磨没有料层厚度这个参数,中控操作中可以通过观察压差主机电流磨机振动及磨出口温度排渣斗提电流等参数变化判断料层的厚薄,通过调节喂料研磨压力风速等控制稳定的料床,做出相应的调整研磨压力加大,细粉料增多料层变薄研磨压力减小,磨盘物料变粗,相应排渣料多,料层变厚磨内风。磨机的操作控制经验立磨的性能与研磨压力喂料量气流量选粉机转速磨辊和磨盘的磨损进口温度挡料圈高度等因素有关。研磨压力研磨压力的大小可影响到立磨的产量和运转的稳定,因此,液压系统正常与否也是非常关键的。液压系统有液压泵站和个液压缸,每个液压缸都装有蓄压器,蓄。

余占胜立磨振动的原因分析和操作控制

前言目前2500td熟料生产线的生料粉磨大多采用了高产、低耗的立磨系统但立磨的振动问题已成为影响这一系统稳定高效运行的关键。根据天瑞集团汝州公司Atx50立磨的运行实践对引起立磨振动的工艺、机械和控制因素进行了逐一探讨尤其对工艺因素物料特性、差压、风温、研磨压力等进行了重点分析总结。在此基础上介绍了控制立磨振动的操作技术包括喂料操作和入磨物料粒度控制措施料层厚度和研磨压力调整技术温度和差压控制措施等。Verticalmillsystemhasthecharacteristicfhighutputlwsumptinandlittlepllutinttheenvirnmentandsitisadptedinmstfrawmaterialgrindingsystemsf2500tdclinkerprductinlinebutvibratinprblemfthevertical。

立磨常见故障及处理磨机振动的原因及处理

电话860373598712313333733633手机13333730303传真86037359703331测振元件失灵磨辊刚降下便出现振动,操作各程序和个参数都正常,而且现场并没有感觉到振动,后经检查发现测振仪松动,重新拧紧,开磨正常。测振仪松动是常事,这时中控操作画面各参数均无异常,现场无振感。预防发生此事要求平时巡检多注意,并保持清洁。2辊皮松动和衬板松动中控振动偏大,现场发现磨内出现有规律的振动和沉闷的声音,紧急停磨,入磨检查各夹板螺栓均无明显松动,磨内有无异物,一切正常,进磨才发现一辊皮松动。辊皮松动是振动很有规律,因磨辊直径比磨盘直径小,所以表现出磨盘转动不到一周,振动便出现一次,再加上现场声音辨认,便可判断某一辊出现辊皮松动。衬板松动,一般表现出振动连续不断,现场感觉到磨盘每转动一周便出现三次振动。当发现辊皮和衬板有松动时,必须立即停磨,进磨详细检查,并要专。

TRM25立磨的振动原因与预防

1引言国产TRM25立磨的开发应用不但改变了1000td熟料生产线的传统生料制备工艺而且提高了生料产质量显著降低了生料制备电耗。用立磨来制备生料有着球磨不可比拟的优点。然而预防立磨吐渣和振动是应用厂家一直关心和探讨的课题。关于立磨吐渣的原因与预防已作过分析〔1〕现立磨的振动原因与预防措施作一浅述。目前国内应用的立磨大体分为三类。是轮带型磨辊配曲面衬板第二是圆柱型磨辊配平面衬板第三是圆锥型磨辊配平面衬板。TRM25立磨属于第三种类型。引起立磨振动的原因比较复杂但可归纳为三个方面入磨物料性能与成分②设备故障③工艺操作参数。立磨振动的表现形式可概括为两种持续性振动其振幅和噪音较小②突发性振动其振动剧烈噪音较大具有一定的破坏性是立磨生产中最忌讳发生的故障。新乡水泥厂TRM25立磨平稳运行时的各部位振动值见表1。西侧方位振动值大的主要原因是入磨物料首先被西侧辊碾碎的几率较大。2。

立式磨生产中出现料层厚度增大、磨盘压差增大、主电机电流增大、磨机振动速度增大,是什么原因如何处理

立式磨生产中出现料层厚度增大、磨盘压差增大、主电机电流增大、磨机振动速度增大,是什么原因如何处理选粉机风速过低,导致大小颗粒的粉末全部被选走,无回料,料层加厚,磨辊无法完全碾磨物料,磨盘压差增大,由于物料无法完全被碾磨,磨辊压力不足,从而得知主电机电流升高,物料无法完全碾磨,内有些过粗颗粒,磨机振动速度增大。语音组织的不怎么好,还有楼上说的该修磨辊了应该是所谓的堆焊吧也是一个原因。还有些一下想不起来了,希望对你又帮助。

新世纪水泥导报

ATOX375立磨操作控制经验及系统维护作者李生钰张世英李岳杨国春来源甘肃祁连山集团永登祁连山水泥有限公司日期20110408点击数641我公司有两条日产2500td的水泥熟料生产线,生料制备系统均采用丹麦史密斯FLS公司提供的ATOX375型立磨,设计生产能力180th。该磨自投产以来,实际运转情况并不理想,但在使用过程中通过不断地探索和改进,并不断优化操作方案,解决了自投入运行以来出现的各类问题,使系统运行日趋完善和稳定,目前产量不断提高,已超过了设计能力。现将我公司立磨操作控制经验、系统维护及技术改造浅谈如下,以供广大水泥专业人员借鉴。一、ATOX375型立磨的操作控制经验工艺流程图11、压差的控制压差是立磨操作的核心参数,它直接反映磨内循环物料量的大小,压差稳定标志着入磨物料量和出磨物料量趋于平衡,磨机运转正常。当压差上升说明入磨物料量大于出磨物料量,内循环量增加

ATOX350立磨原料粉磨系统及英操作控制

1ATOX350立磨原料粉磨系统概况A公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线的原料粉磨采用了丹麦史密斯公司制造的ATOX350立磨系统粉磨系统流程见图1,立磨主要技术和结构参数设计指标见表1。与管磨系统相比,立磨系统集中碎、粉磨、烘干、选粉等工序于一体,流程简单,烘干能力大、粉磨电耗低,对原料的水分、粒度的适应性强适应性强。图1ATOX立磨原料粉磨系统工艺流程表1ATOX350立磨主要结构和技术参数图1中,来自原料配料库的物料经胶带输送机和回转下料器进入ATOX立磨,原料在磨内进行粉磨、烘干后,经选粉机分选,粗粉返回磨盘重新粉磨,合格成品随出磨气流经旋风分离器收集。收集下来的成品经胶带输送机、斗式提升机入生料库储存、均化排渣口排出的渣经振动输送机送入提升机,回磨重新粉磨。出旋风分离器的气体经循环风机,一部分气体作为循环风入磨。其余气体则通过电收尘器净化后,经EP风机和烟囱。

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